4×60米回轉(zhuǎn)窯的都用哪些耐火磚? 共有1個(gè)熱心網(wǎng)友參與本話題 榮盛 耐材 每半年需要1次4~6天停窯時(shí)間更換耐火材料,嚴(yán)重影響窯的運(yùn)轉(zhuǎn)率及臺(tái)時(shí)產(chǎn)量,浪費(fèi)大量人力、物力,在水泥銷售旺季增加了企業(yè)的損失。 自投產(chǎn)兩年來(lái),回轉(zhuǎn)窯的耐火材料使用時(shí)間為6個(gè)多月,耐火材料的使用壽命較短,每年近兩次更換耐火材料不僅增加了成本,還嚴(yán)重影響了設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率。 在水泥銷售旺季時(shí)因更換耐火磚而停窯檢修,生產(chǎn)壓力大,會(huì)影響到水泥銷售,甚榮盛耐材影響到全年生產(chǎn)任務(wù)的完成。 原因分析 耐火磚的質(zhì)量,直接結(jié)合鎂鉻磚熱穩(wěn)定性不好,熱膨脹系數(shù)大,耐極冷極熱性能差;原燃材料波動(dòng)大,造成入窯生料成分波動(dòng)大,窯皮頻繁垮落,窯況難以穩(wěn)定;配料方案的選擇有待優(yōu)化;噴煤管位置未做到及時(shí)合理調(diào)整;電器、設(shè)備小故障多,造成開(kāi)停窯頻繁;操作員的培訓(xùn)學(xué)習(xí)力度不夠;相關(guān)制度不完善,制度的執(zhí)行不到位。 解決措施 措施一:更換耐火磚品種,同時(shí)加強(qiáng)施工過(guò)程中的監(jiān)督。 窯系統(tǒng)用磚,以前都是直接結(jié)合鎂鉻磚,現(xiàn)在更換為榮盛耐材種鎂鉻磚,以延長(zhǎng)窯襯的使用壽命。 直接結(jié)合鎂鉻磚熱穩(wěn)定性差,熱膨脹系數(shù)大,耐極冷極熱性能差,改用榮盛耐材種鎂鉻磚,可以延長(zhǎng)窯襯的使用壽命。在窯耐火材料的施工方面,設(shè)有專人監(jiān)督,在施工過(guò)程中嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),發(fā)現(xiàn)砌磚質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)糾正處理,確保施工質(zhì)量。 措施二:統(tǒng)一操作,及時(shí)調(diào)整工藝控制參數(shù),延長(zhǎng)窯皮長(zhǎng)度。 公司窯皮長(zhǎng)度偏短,一般為16~17米,利用工藝技術(shù)手段,補(bǔ)掛窯皮,使窯皮長(zhǎng)度在18米以上,并加以維護(hù)。具體操作:嚴(yán)格按照制定窯的烘烤制度,堅(jiān)持“慢升溫不回頭”的原則,中控操作堅(jiān)持統(tǒng)一操作,操作員要嚴(yán)格按照升溫曲線進(jìn)行操作,保證窯熱工制度的穩(wěn)定,保證窯皮粘掛牢固;及時(shí)調(diào)整操作工藝控制參數(shù),以免造成窯皮頻繁垮落,窯筒體溫度高。 措施三:加強(qiáng)管理、穩(wěn)定原燃材料的質(zhì)量。 從原燃材料進(jìn)廠開(kāi)始把關(guān),嚴(yán)格控制石灰石、原煤、黏土、鐵粉、粉煤灰、脫硫石膏、建筑垃圾等原燃材料質(zhì)量,按照《原燃材料采購(gòu)與質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》要求進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收。加大礦山開(kāi)采、搭配的控制力度,采剝并舉,預(yù)先控制,提前預(yù)防,在保證石灰石質(zhì)量的前提下,充分利用劣質(zhì)石灰石,嚴(yán)格控制生料中石灰石合理使用比例。加強(qiáng)進(jìn)廠原煤的質(zhì)量管理,對(duì)進(jìn)廠原煤進(jìn)行合理搭配均化,經(jīng)過(guò)礦山各平臺(tái)成分化學(xué)分析,確定合理搭配方案。 措施四:確定合理的配料方案。 根據(jù)原燃材料的頻繁波動(dòng),進(jìn)行優(yōu)化配料方案,一致通過(guò)降低Fe2O3,提高KH的配料方案,對(duì)熟料的三率值進(jìn)行調(diào)整,熟料KH穩(wěn)定在0.91左右,提高了窯的適應(yīng)性,穩(wěn)定了窯皮長(zhǎng)度和厚度,延長(zhǎng)了窯襯的使用壽命。嚴(yán)格控制出磨生料合格率。生料配料采用石灰石、黏土、鐵粉3組分配料,同時(shí)制定出磨生料二次考核制度,對(duì)熒光分析工進(jìn)行培訓(xùn),統(tǒng)一操作參數(shù),提高出磨生料合格率,確保出磨生料質(zhì)量符合要求。 措施五:窯皮的變化及噴煤管三次風(fēng)的調(diào)整。 在生產(chǎn)過(guò)程中根據(jù)窯皮的變化情況,及時(shí)調(diào)整煤管位置:在原有的煤管定位上大膽調(diào)整, 經(jīng)過(guò)調(diào)整運(yùn)行適應(yīng)窯況,利用停窯檢修,對(duì)噴煤管進(jìn)行全面檢查,觀察窯內(nèi)的窯皮,有利于開(kāi)窯后噴煤管位置角度的調(diào)整。通過(guò)窯皮薄厚及長(zhǎng)短摸索出一套參數(shù),根據(jù)窯皮的長(zhǎng)短情況及時(shí)調(diào)整三次風(fēng)門(mén),使窯爐用風(fēng)得到合理的分配,使窯皮平整,熱工制度穩(wěn)定,延長(zhǎng)了燒成帶,又保證了窯內(nèi)通風(fēng)。 措施六:加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)與小技小改,提高設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率。 針對(duì)于1號(hào)窯2檔輪帶前邊溫度持續(xù)偏高,4月現(xiàn)場(chǎng)新加兩臺(tái)軸流風(fēng)機(jī)進(jìn)行強(qiáng)制冷卻。從2月起機(jī)電車間、運(yùn)行保障部實(shí)行了設(shè)備四級(jí)巡檢制度,減少了突發(fā)事故的發(fā)生。6月進(jìn)入高溫季節(jié),窯操作員與現(xiàn)場(chǎng)崗位進(jìn)行溝通交流,加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)崗位的責(zé)任心,每班對(duì)窯筒體風(fēng)機(jī)的位置及溫度匯報(bào)操作員,以方便操作員根據(jù)筒掃情況及時(shí)開(kāi)停窯筒體冷卻風(fēng)機(jī),確保窯皮的平整,以達(dá)到長(zhǎng)期安全運(yùn)行的目的。 措施七:日常生產(chǎn)過(guò)程中制度的建立與執(zhí)行。 在日常生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)操作員操作進(jìn)行嚴(yán)格要求,窯筒體溫度高于350℃納入月底二次考核,系統(tǒng)負(fù)壓要嚴(yán)格控制在范圍內(nèi),對(duì)筒體冷卻風(fēng)機(jī)的開(kāi)停制定相關(guān)制度,通過(guò)對(duì)操作員的嚴(yán)格要求,未發(fā)生因操作而導(dǎo)致停窯的現(xiàn)象。堅(jiān)持每班對(duì)預(yù)熱器系統(tǒng)進(jìn)行檢查清理工作,防止系統(tǒng)結(jié)皮漏風(fēng)現(xiàn)象,保證窯內(nèi)通風(fēng)良好,從6月到12月,窯系統(tǒng)運(yùn)行良好,提高了窯的運(yùn)轉(zhuǎn)率。 措施八:加大對(duì)操作員的培訓(xùn),提高操作技能。 面對(duì)中控室人員調(diào)整大,操作技能有限等現(xiàn)狀,中控室加大了培訓(xùn)力度。每周定期對(duì)操作員進(jìn)行理論知識(shí)培訓(xùn);不定期考核及考試;在操作過(guò)程中值班領(lǐng)導(dǎo)對(duì)其跟蹤指導(dǎo);定期讓窯操作員進(jìn)入工作現(xiàn)場(chǎng),了解學(xué)習(xí)設(shè)備性能,提高操作技能,適應(yīng)對(duì)窯況變化的掌握,正確判斷問(wèn)題及解決問(wèn)題。要求操作員規(guī)范操作,提高操作水平,加大現(xiàn)場(chǎng)指揮力度。 鞏固措施 加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)系統(tǒng)問(wèn)題處理的力度,堅(jiān)持每班檢查保證系統(tǒng)負(fù)壓正常的交接班制度,加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理,對(duì)漏風(fēng)常抓不懈,避免反復(fù);強(qiáng)化中控室的管理,合理匹配風(fēng)煤料及窯速,保證煤粉充分燃燒,保證各工藝參數(shù)的正常;繼續(xù)加強(qiáng)進(jìn)廠原燃材料的質(zhì)量控制,嚴(yán)格遵守質(zhì)量控制方針,不走回頭路;在穩(wěn)定的基礎(chǔ)上繼續(xù)優(yōu)化工藝參數(shù),力爭(zhēng)再上一個(gè)新臺(tái)階;對(duì)所有儀表和檢測(cè)設(shè)備經(jīng)常維護(hù)和校驗(yàn),保持其準(zhǔn)確性,使生產(chǎn)得到良性循環(huán)。 效果驗(yàn)證及效益分析 通過(guò)以上措施的實(shí)施,到2009年年底兩條回轉(zhuǎn)窯的窯皮平整,長(zhǎng)度適中,窯內(nèi)耐火材料使用壽命得到大幅度延長(zhǎng)。2009年兩條窯安全運(yùn)行達(dá)到330天以上,運(yùn)轉(zhuǎn)率明顯提高。按以前每年因更換耐火磚停窯兩次計(jì)算,每次停窯7天,按每天榮盛耐材少生產(chǎn)2900噸熟料,熟料利潤(rùn)100元/噸計(jì)算,則兩條窯可節(jié)約砌磚費(fèi)、停窯檢修熟料損失費(fèi)等費(fèi)用580多萬(wàn)元。 總之,回轉(zhuǎn)窯的安全運(yùn)行是水泥企業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。該公司通過(guò)以上7項(xiàng)措施的實(shí)施,最榮盛耐材確保了年度回轉(zhuǎn)窯安全運(yùn)行330天,不斷提高了技術(shù)創(chuàng)新能力,同時(shí)為同類型回轉(zhuǎn)窯的安全運(yùn)行積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。 2018下午3:14 [我要補(bǔ)充] 我有話說(shuō) 內(nèi)容 上一篇: 回轉(zhuǎn)窯過(guò)渡帶用什么耐火磚? 下一篇: T3耐火磚和T38耐火磚 有什么區(qū)別?
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每半年需要1次4~6天停窯時(shí)間更換耐火材料,嚴(yán)重影響窯的運(yùn)轉(zhuǎn)率及臺(tái)時(shí)產(chǎn)量,浪費(fèi)大量人力、物力,在水泥銷售旺季增加了企業(yè)的損失。
自投產(chǎn)兩年來(lái),回轉(zhuǎn)窯的耐火材料使用時(shí)間為6個(gè)多月,耐火材料的使用壽命較短,每年近兩次更換耐火材料不僅增加了成本,還嚴(yán)重影響了設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率。
在水泥銷售旺季時(shí)因更換耐火磚而停窯檢修,生產(chǎn)壓力大,會(huì)影響到水泥銷售,甚榮盛耐材影響到全年生產(chǎn)任務(wù)的完成。
原因分析
耐火磚的質(zhì)量,直接結(jié)合鎂鉻磚熱穩(wěn)定性不好,熱膨脹系數(shù)大,耐極冷極熱性能差;原燃材料波動(dòng)大,造成入窯生料成分波動(dòng)大,窯皮頻繁垮落,窯況難以穩(wěn)定;配料方案的選擇有待優(yōu)化;噴煤管位置未做到及時(shí)合理調(diào)整;電器、設(shè)備小故障多,造成開(kāi)停窯頻繁;操作員的培訓(xùn)學(xué)習(xí)力度不夠;相關(guān)制度不完善,制度的執(zhí)行不到位。
解決措施
措施一:更換耐火磚品種,同時(shí)加強(qiáng)施工過(guò)程中的監(jiān)督。
窯系統(tǒng)用磚,以前都是直接結(jié)合鎂鉻磚,現(xiàn)在更換為榮盛耐材種鎂鉻磚,以延長(zhǎng)窯襯的使用壽命。
直接結(jié)合鎂鉻磚熱穩(wěn)定性差,熱膨脹系數(shù)大,耐極冷極熱性能差,改用榮盛耐材種鎂鉻磚,可以延長(zhǎng)窯襯的使用壽命。在窯耐火材料的施工方面,設(shè)有專人監(jiān)督,在施工過(guò)程中嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),發(fā)現(xiàn)砌磚質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)糾正處理,確保施工質(zhì)量。
措施二:統(tǒng)一操作,及時(shí)調(diào)整工藝控制參數(shù),延長(zhǎng)窯皮長(zhǎng)度。
公司窯皮長(zhǎng)度偏短,一般為16~17米,利用工藝技術(shù)手段,補(bǔ)掛窯皮,使窯皮長(zhǎng)度在18米以上,并加以維護(hù)。具體操作:嚴(yán)格按照制定窯的烘烤制度,堅(jiān)持“慢升溫不回頭”的原則,中控操作堅(jiān)持統(tǒng)一操作,操作員要嚴(yán)格按照升溫曲線進(jìn)行操作,保證窯熱工制度的穩(wěn)定,保證窯皮粘掛牢固;及時(shí)調(diào)整操作工藝控制參數(shù),以免造成窯皮頻繁垮落,窯筒體溫度高。
措施三:加強(qiáng)管理、穩(wěn)定原燃材料的質(zhì)量。
從原燃材料進(jìn)廠開(kāi)始把關(guān),嚴(yán)格控制石灰石、原煤、黏土、鐵粉、粉煤灰、脫硫石膏、建筑垃圾等原燃材料質(zhì)量,按照《原燃材料采購(gòu)與質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》要求進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收。加大礦山開(kāi)采、搭配的控制力度,采剝并舉,預(yù)先控制,提前預(yù)防,在保證石灰石質(zhì)量的前提下,充分利用劣質(zhì)石灰石,嚴(yán)格控制生料中石灰石合理使用比例。加強(qiáng)進(jìn)廠原煤的質(zhì)量管理,對(duì)進(jìn)廠原煤進(jìn)行合理搭配均化,經(jīng)過(guò)礦山各平臺(tái)成分化學(xué)分析,確定合理搭配方案。 措施四:確定合理的配料方案。
根據(jù)原燃材料的頻繁波動(dòng),進(jìn)行優(yōu)化配料方案,一致通過(guò)降低Fe2O3,提高KH的配料方案,對(duì)熟料的三率值進(jìn)行調(diào)整,熟料KH穩(wěn)定在0.91左右,提高了窯的適應(yīng)性,穩(wěn)定了窯皮長(zhǎng)度和厚度,延長(zhǎng)了窯襯的使用壽命。嚴(yán)格控制出磨生料合格率。生料配料采用石灰石、黏土、鐵粉3組分配料,同時(shí)制定出磨生料二次考核制度,對(duì)熒光分析工進(jìn)行培訓(xùn),統(tǒng)一操作參數(shù),提高出磨生料合格率,確保出磨生料質(zhì)量符合要求。 措施五:窯皮的變化及噴煤管三次風(fēng)的調(diào)整。 在生產(chǎn)過(guò)程中根據(jù)窯皮的變化情況,及時(shí)調(diào)整煤管位置:在原有的煤管定位上大膽調(diào)整,
經(jīng)過(guò)調(diào)整運(yùn)行適應(yīng)窯況,利用停窯檢修,對(duì)噴煤管進(jìn)行全面檢查,觀察窯內(nèi)的窯皮,有利于開(kāi)窯后噴煤管位置角度的調(diào)整。通過(guò)窯皮薄厚及長(zhǎng)短摸索出一套參數(shù),根據(jù)窯皮的長(zhǎng)短情況及時(shí)調(diào)整三次風(fēng)門(mén),使窯爐用風(fēng)得到合理的分配,使窯皮平整,熱工制度穩(wěn)定,延長(zhǎng)了燒成帶,又保證了窯內(nèi)通風(fēng)。
措施六:加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)與小技小改,提高設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率。
針對(duì)于1號(hào)窯2檔輪帶前邊溫度持續(xù)偏高,4月現(xiàn)場(chǎng)新加兩臺(tái)軸流風(fēng)機(jī)進(jìn)行強(qiáng)制冷卻。從2月起機(jī)電車間、運(yùn)行保障部實(shí)行了設(shè)備四級(jí)巡檢制度,減少了突發(fā)事故的發(fā)生。6月進(jìn)入高溫季節(jié),窯操作員與現(xiàn)場(chǎng)崗位進(jìn)行溝通交流,加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)崗位的責(zé)任心,每班對(duì)窯筒體風(fēng)機(jī)的位置及溫度匯報(bào)操作員,以方便操作員根據(jù)筒掃情況及時(shí)開(kāi)停窯筒體冷卻風(fēng)機(jī),確保窯皮的平整,以達(dá)到長(zhǎng)期安全運(yùn)行的目的。
措施七:日常生產(chǎn)過(guò)程中制度的建立與執(zhí)行。
在日常生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)操作員操作進(jìn)行嚴(yán)格要求,窯筒體溫度高于350℃納入月底二次考核,系統(tǒng)負(fù)壓要嚴(yán)格控制在范圍內(nèi),對(duì)筒體冷卻風(fēng)機(jī)的開(kāi)停制定相關(guān)制度,通過(guò)對(duì)操作員的嚴(yán)格要求,未發(fā)生因操作而導(dǎo)致停窯的現(xiàn)象。堅(jiān)持每班對(duì)預(yù)熱器系統(tǒng)進(jìn)行檢查清理工作,防止系統(tǒng)結(jié)皮漏風(fēng)現(xiàn)象,保證窯內(nèi)通風(fēng)良好,從6月到12月,窯系統(tǒng)運(yùn)行良好,提高了窯的運(yùn)轉(zhuǎn)率。
措施八:加大對(duì)操作員的培訓(xùn),提高操作技能。
面對(duì)中控室人員調(diào)整大,操作技能有限等現(xiàn)狀,中控室加大了培訓(xùn)力度。每周定期對(duì)操作員進(jìn)行理論知識(shí)培訓(xùn);不定期考核及考試;在操作過(guò)程中值班領(lǐng)導(dǎo)對(duì)其跟蹤指導(dǎo);定期讓窯操作員進(jìn)入工作現(xiàn)場(chǎng),了解學(xué)習(xí)設(shè)備性能,提高操作技能,適應(yīng)對(duì)窯況變化的掌握,正確判斷問(wèn)題及解決問(wèn)題。要求操作員規(guī)范操作,提高操作水平,加大現(xiàn)場(chǎng)指揮力度。
鞏固措施
加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)系統(tǒng)問(wèn)題處理的力度,堅(jiān)持每班檢查保證系統(tǒng)負(fù)壓正常的交接班制度,加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理,對(duì)漏風(fēng)常抓不懈,避免反復(fù);強(qiáng)化中控室的管理,合理匹配風(fēng)煤料及窯速,保證煤粉充分燃燒,保證各工藝參數(shù)的正常;繼續(xù)加強(qiáng)進(jìn)廠原燃材料的質(zhì)量控制,嚴(yán)格遵守質(zhì)量控制方針,不走回頭路;在穩(wěn)定的基礎(chǔ)上繼續(xù)優(yōu)化工藝參數(shù),力爭(zhēng)再上一個(gè)新臺(tái)階;對(duì)所有儀表和檢測(cè)設(shè)備經(jīng)常維護(hù)和校驗(yàn),保持其準(zhǔn)確性,使生產(chǎn)得到良性循環(huán)。
效果驗(yàn)證及效益分析
通過(guò)以上措施的實(shí)施,到2009年年底兩條回轉(zhuǎn)窯的窯皮平整,長(zhǎng)度適中,窯內(nèi)耐火材料使用壽命得到大幅度延長(zhǎng)。2009年兩條窯安全運(yùn)行達(dá)到330天以上,運(yùn)轉(zhuǎn)率明顯提高。按以前每年因更換耐火磚停窯兩次計(jì)算,每次停窯7天,按每天榮盛耐材少生產(chǎn)2900噸熟料,熟料利潤(rùn)100元/噸計(jì)算,則兩條窯可節(jié)約砌磚費(fèi)、停窯檢修熟料損失費(fèi)等費(fèi)用580多萬(wàn)元。
總之,回轉(zhuǎn)窯的安全運(yùn)行是水泥企業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。該公司通過(guò)以上7項(xiàng)措施的實(shí)施,最榮盛耐材確保了年度回轉(zhuǎn)窯安全運(yùn)行330天,不斷提高了技術(shù)創(chuàng)新能力,同時(shí)為同類型回轉(zhuǎn)窯的安全運(yùn)行積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。
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